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9月20日,長慶油田采氣二廠生產報表顯示,榆林氣田南區累計生產天然氣突破270億立方米,替代約3590萬噸標準煤,減少碳排放2400多萬噸,為保障國家能源安全、促進綠色低碳發展做出貢獻。
榆林氣田南區是長慶油田主力氣區,也是長慶油田推行“勘探開發一體化”“滾動開發”的成功實踐。17年來,采氣二廠依靠科技創新和精細管理,破解“三低”氣藏難題,積累了豐富的氣田開發管理經驗,將“榆林模式”不斷發展、完善,取得良好開發效果。
在沒有上增壓設備的情況下,榆林氣田南區保持年20億立方米規模連續穩產13年,成為低滲透氣田科學高效開發的成功典范。但由于近年來高位運行,氣井產量遞減明顯,壓降較快,低產井、間歇井比例增大,榆林氣田南區整體進入遞減期,氣田開發面臨新難題。
對此,采氣二廠積極轉變開發思路,開展技術創新,在實踐中找到持續高效開發榆林氣田的“金鑰匙”。在開發地質技術方面,這個廠不斷深化地質、氣藏工程研究,做好氣田產能核實、壓力評價等基礎工作;通過開展遞減期開發管理、增壓開采等技術研究,超前做好氣田中后期開發技術儲備;積極開展內部加密、滾動擴邊等開發調整技術研究,掌握剩余儲量分布,評價氣田挖潛能力和方向,彌補產能遞減。
在工藝技術方面,這個廠將地質與工藝相結合,從氣田地質、氣藏現狀著手,優化排水采氣工藝,逐步形成“泡沫排水為主,速度管柱、柱塞氣舉等技術為輔”的排水采氣技術系列,為提高氣井利用率夯實基礎。在此基礎上,這個廠通過持續完善地面工藝系統,集輸模式從早期“低溫分離、干氣輸送”向目前“常溫分離、濕氣輸送”轉變,提高集輸系統運行效率。
管理思想的轉變與管理方式的創新,也為氣田跨越式發展注入了活力。采氣二廠實行廠、區、站三級管理運行模式,持續推進分級分類精細管理。
采氣二廠堅持扁平化運行機制,優化現場生產數字化管控模式,先后建成應用集氣站遠程自動控制、生產數據自動采集、視頻遠程監控等一系列管控系統,數字化條件下的組織架構、崗位設置及運行模式得到完善,不僅實現各類數據的有效傳輸和信息資源共享,而且帶來人力資源配置、勞動組織方式和氣田管理模式的全面升級。
責任編輯: 中國能源網